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其工作原理为:破乳剂JN-5301为一种水溶性的破乳和减粘剂,药剂加入系统后,大部分同氨水中的焦油相结合,在分离器内,可加强焦油氨水分离速度和分离效果,并通过破乳、分散、减粘作用,使氨水焦油乳化层变薄,达到提升氨水焦油在分离器内分离效率的目的,从而降低氨水中夹带的悬浮物含量,适当降低焦油的表面张力,加速焦油与焦油渣的分离以获得含水分及渣更低的焦油,同时最大限度地减少夹带进入氨水中的悬浮物及油含量,改善循环氨水质量,加强剩余氨水处理效果。
实验室静态模拟研究主要是模拟现场工况条件下(氨水分离器内部温度:75~80℃),对JN-5301化学药剂进行实验室小试,确定理论最佳投放浓度,评估该药剂使用后对焦油质量的影响。
通过模拟工况条件下的静态试验研究,确定了该药剂的理论最佳投放浓度为100~400ppm。同时对添加药剂情况下焦油质量进行了分析,变化不显著,见表2。
表2 添加药剂前后焦油性能的分析结果
JN-5301添加量,ppm 0 (空白对比样) 400
粘度(80℃) 1.91 1.85
密度(15℃), kg/L 1.172 1.173
甲苯不溶物, % 4.29 4.71
焦油含渣量, % 1.0 1.2
初馏点, ℃ 170 172
170~230℃馏分,% 6.9 7.9
230~300℃馏分,% 34.7 36.5
300~350℃馏分,% 53.6 55.1
>350℃馏分,% 4.8 0.5
通过嘉能公司化学品增强工艺方案实施并配合现场工艺操作的改善,我们可以达到以下目标:
可衡量的价值回报:
? 焦油水分会下降,喹啉不溶物也会相对减少;
? 焦油粘度下降;
? 氨水含油及悬浮物降低,品质更加清洁。
? 蒸氨塔及换热器
v 更不容易附着在换热器和蒸氨塔托盘上;
v 显著减少换热器的清洗频率及蒸氨塔的排油频率;
v 能减少清洗换热器和蒸氨塔的费用。
? 初冷器
v 更加容易在焦油氨水大槽分离,焦油在初冷器壁上沉积的可能性大大降低;
v 达到更好的喷洒效果,良好的初冷阻力;
v 使初冷器煤气出口温度降低,并有效降低初冷器的热负荷;
v 清洗频率延长,清洗成本降低。
? 焦炉喷嘴及集气总管
v 大大降低氨水喷嘴的堵塞,保持氨水喷淋量,稳定荒煤气的冷却温度;
v 减少喷淋系统清洁和集气总管清洁工作量。
? 压力翻板
v 更加灵活,加强焦炉压力控制,减少煤气泄漏。
? 焦油氨水分离大槽
v 焦油渣产量减少,相应增加焦油产量,减少焦油渣处理成本。
? 相应的能耗降低
v 焦油水分降低,会减少用来保持焦油储存槽温度的蒸汽用量;
v 焦油水分的减少,会减少超级离心机等脱水设备的能源消耗;
v 良好的初冷器出口温度,可得到更低温度的焦炉煤气,气体的体积会减小,从而能够降低焦炉煤气在排送过程中的能源消耗
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