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以我国北方某焦 化厂剩余氨水为例,其焦油含量在420-600mg/L。加入复合除油剂破乳絮凝沉淀后,焦油的去除率可以达到60-84%。而且,吨水的处理成本较低, 具有很好的经济和社会效益。的含水量达到了2.0%以下,并初步探讨了高效破乳剂的使用对焦油、萘等回收率的影响。
8氨水焦油分离效果直接影响焦油及循环氨水质量,本文对氨水焦油分离中使用破乳剂进行了探索,并通过静态试验及工业化试验研究了药剂的添加浓度对焦油、氨水质量
9采用化学分离技术对通过超大型焦炉配套冷鼓系统的焦油和氨水进行了分离。该过程将减黏剂进行了实验室阶段、现场应用阶段试验,并最终作为生产使用药剂进行添加,提高
10通过对焦炉煤气冷却,焦油脱渣脱水机理的分析和对各种现行焦炉煤气冷却和焦油氨水离流程优缺点的评述,介绍了焦炉煤气冷却及焦油氨水分离工艺的推荐流程及其特点。
11为解决焦油氨水澄清分离效果不佳,焦油水分偏高和氨水中夹带有焦油与悬浮物等问题,在焦油氨水分离系统添加焦油脱水荆,进行改善焦油氨水分离效果的试验。试验达到了改善焦油产品质量,降低蒸汽消耗,改进工况条件的目的。
12 氨水焦油分离效果直接影响焦油及循环氨水质量,本文对氨水焦油分离中使用破乳剂进行了探索,并通过静态试验及工业化试验研究了药剂的添加浓度对焦油、氨水质量本发明提供一种焦化油水分离剂及其制备方法和使用方法,该焦化油水分离剂的结构式为:其中:R1=-CH3,H,-COOH;R2=-ONa,-O(CH2)3CH3,-NHR3,-OH,-(EO)a(PO)bR;100≤n≤1000。本发明一种焦化油水分离剂,能够很好的将焦油和氨水分离,且分离后,焦油含水量大大降低
13本发明提供一种焦化油水分离剂及其制备方法和使用方法,该焦化油水分离剂的结构式其中:R1=-CH3,H,-COOH;R2=-ONa,-O(CH2)3CH3,-NHR3,-OH,-(EO)a(PO)bR;100≤n≤1000。本发明一种焦化油水分离剂,能够很好的将焦油和氨水分离,且分离后,焦油含水量大大降低
14采用化学分离技术对通过超大型焦炉配套冷鼓系统的焦油和氨水进行了分离。该过程将减黏剂进行了实验室阶段、现场应用阶段试验,并最终作为生产使用药剂进行添加,提高了焦油的质量,改善了运行条件和环境。
15 由于焦油与氨水分离效果差.在化学产品回收和煤气净化过程中出现一系列工艺问题。在原有工段的基础上进行技改,并通过在系统中加入破乳减黏剂使焦油与氨水迅速分离。
16通过在原有焦油氨水分离系统上进行的技术改造,并且在系统中加入破乳减黏剂,大大提高了焦油氨水分离效率,从而解决了焦油氨水分离效果差等在化学产品回收和煤气净化过程.。
17 本发明一种焦化油水分离剂,能够很好的将焦油和氨水分离,且分离后,焦油含水量大大降低,均在4%以下,氨水中含油量也相对较低,所以该分离剂能够较好的解决目前焦化厂存在的氨水焦油难分离,焦油含水率高等问题,并且能提高焦油的回收率,减少设备维护和投资,缩短工艺流程,节约蒸汽能源等费用,具有广阔的市场应用前景和良好的社会效益。
18针对焦油氨水分离系统存在的问题,采取了相应的工艺改进措施,提高了焦油氨水分离效率和初冷洗萘效率。焦油氨水分离系统分离效果差、氨水中含油量高不仅会堵塞氨水喷 嘴,影响煤气冷却效果,而且给废水蒸氨以及污水处理带来了很大的难度.本文根据现场调查情况,对焦油氨水分离
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