序号 | 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
1 | 打开主机“电源开关”后,电源指示灯不亮 | 1、“电源指示”灯坏 | 更换 |
2、2A保险丝坏 | 更换 | ||
3、无输入三相380V电压 | 检修 | ||
4、输入380V三相电压缺相。“缺相指示”灯亮 | 用万用表测量三相电压均应符合要求 | ||
5、电源开光等 | 更换 | ||
6、控制板或主机坏 | 检修 | ||
2 | 接通输入三相电源后,风扇不转,但“电源指示”灯亮 | 1、输入三相电源缺相 | 建材办法同本表1.4 |
2、风扇叶被异物卡住 | 清掉异物 | ||
3、风扇电源插头松动 | 重新插妥 | ||
4、风扇引线断 | 检修 | ||
5、风扇损坏 | 更换或检修 | ||
3 | 接通三相输入电源后,电源指示灯亮,风扇转动正常,但开启“试气”开关后,割炬喷嘴中无气流 | 1、无输入压缩空气 | 检修气源及供气管道 |
2、主机后背“空气过滤减压器”失调,压力表指示值为零。“气压不足”指示红灯亮 | 重新调整压力。方法为:顺时针方向转动“空气过滤减压器”手轮为增高,反之则降低。 | ||
3、“试气”开光坏 | 更换 | ||
4、主机内电磁气阀坏 | 检修或更换 | ||
5、供气管道漏气或短路 | 检修 | ||
4 | 开启“试气”开关后,喷嘴中有气流,当闭合“切割”开光、闭合割炬开关后,却既无气流喷出又无主机程序动作 | 1、割炬开关坏或开关联线断 | 更换或检修 |
2、“切割”开关坏 | 更换 | ||
3、主机控制线路板损坏 | 检修 | ||
4、主机控制变压器或相关线路或元件损坏 | 检修 | ||
5、主机因气压不足温度过高等原因处于保护停机状态 | 待气压恢复正常或主机温度恢复正常后即自行恢复正常 | ||
6、水冷割炬所配备的水冷系统工作不正常,或水箱中缺水,引起气压不足,使主机处于保护状态 | 检查解决,若系自来水供水压力不足,应提高供水压力 | ||
5 | 开启割炬开关,喷嘴中有气流,但“高档”与“抵挡”均不能切割 | 1、输入三相电源缺相 | 检修 |
2、空气压力不足0.45Mpa | 按本表3.2所述方法调至正常 | ||
3、输入空气流量过小 | 增加输入空气流量300L/min | ||
4、“切割地线”夹头与工件间导电不良或“切割地线”导线断裂 | 重新夹紧或检修导线 | ||
5、割炬中喷嘴电极或其他零件损坏 | 更换新零件 | ||
6、切割方法不正确 | 应将割炬喷嘴置于工件切割起始点上后再开启割炬开关 | ||
7、割炬电缆断路 | 用万用表R*10档测量主机“输出接口”导电部位与割炬电极之间应通路,否则表面电缆断 | ||
8、主机“FD”火花放电器间隙过大或短路 | 重新调整钨棒间隙为0.5mm-0.8mm左右,若系三钨棒结构,则两间隙相加等于0.5mm-0.8mm | ||
9、主机中相关部分线路或元件损坏,如压力控制器等 | 检修 | ||
10、主机中控制线路板失调或损坏 | 检修或更换 | ||
11、割炬损坏 | 用万用表R*10K档测割炬电极座与外螺纹M32或M35处电阻值应接近∽至几百K,若电阻值过小(如几K-几Ω)则表明损坏或受潮严重,应请洗烘干后再测量,确证损坏后应更换 | ||
6 | 接触式可以切割,但非接触式不能切割,实验非转移弧无火花喷出喷嘴 | 1、15A保险丝熔芯断路 | 更换 |
2、“空气过滤减压器”上指示值过高 | 按本表3.2所示方法调整 | ||
3、割炬中电极喷嘴或其他零件损坏 | 更换 | ||
4、割炬受潮湿,压缩空气水份含量太大 | 将割炬进行干燥处理并将压缩空气干燥处理后再通入机内 | ||
5、“引弧接口”至割炬之间的导线断路 | 用万用表R*10档测量“引弧接口”接线柱与割炬金属压帽之间应通路 | ||
6、割炬损坏 | 检查方法与本表5.11相同 | ||
7 | “切厚选择”开关置于某一档能切割,但另一档不工作 | 1、切厚选择开关或导线坏 | 更换 |
2、主机内交流接触器CJ1或CJ2其中一个坏 | 更换或维修 | ||
3、整流主变压器B1坏或相关导线断路 | 维修 | ||
8 | 工作时电弧不稳定 | 1、气压过低或过高 | 重新调整,方法参照本表3.2 |
2、割炬喷嘴或电极烧损 | 更换 | ||
3、输入交流电压过低 | 调整输入交流电压 | ||
4、“切割地线”与工作之间导电不良 | 联接妥当 | ||
5、切割移动速度过慢 | 调整移动速度 | ||
6、火花发生器不能自动断弧 | 正常时,开启割炬开关火花发生器放电时间应为0.5-1S,然后自动停止,否则,表明控制线路板失调;控制线路或元件故障,应检修 | ||
7、主机中相关元件工作不正常 | 检修 | ||
9 | 切割厚度达不上额定指标 | 1、输入三相电压达不上380V | 调整输入电压 |
2、输入电源容量太小切割时线压降太大 | 应加大输入容量 | ||
3、输入压缩空气压力太低或过高 | 调整到0.4Mpa,方法参见本表3.2 | ||
4、输入压缩空气流量太小,工作时压力表显示值从正常下降至0.3Mpa左右,停止工作关闭电源开关后,压力马上恢复正常 | 加在输入压缩空气流量到300L/min;若系借据管路内孔太小,应换大于φ8mm内孔的管路 | ||
5、“切厚选择”开关所选择的档位不合适 | 调换至“高档” | ||
6、切割速度太快 | 减慢切割速度 | ||
7、工作材质与表2不符 | 调整参数 | ||
8、喷嘴孔已烧损 | 调新喷嘴 | ||
9、电极已烧损完毕 | 更换 | ||
10、喷嘴型号不对 | 调整正确型号的喷嘴 | ||
11、气路系统或割炬电缆破损漏气,这时喷嘴内孔气流量明显减少 | 维修或更换 | ||
10 | 切口偏料 | 1、喷嘴电极已损坏 | 更换 |
2、喷嘴电极安装位置不同轴 | 重新正确安装 | ||
3、切割速度过快 | 适当减慢 | ||
4、喷嘴轴线与工件平面不垂直 | 调整解决 | ||
11 | 切口过宽,切口质量欠佳 | 1、切割速度过慢 | 调整速度 |
2、喷嘴、电极已烧损 | 更新 | ||
3、工作材质、厚度与“切厚选择”开关位置不符 | 调整 | ||
4、喷嘴型号不正确,内孔太大 | 调换型号正确的喷嘴 | ||
12 | 割炬烧坏 | 1、金属压帽未压紧 | 平时更换电极喷嘴后应及时压紧 |
2、割炬导电联接处松动,电缆气管破裂、水冷割炬接口漏水 | 及时检查解决 | ||
3、割炬接头处绝缘不佳 | 应保证联接处绝缘良好 | ||
4、割炬上陶瓷保护套已损坏,但未及时更换 | 应及时更换 | ||
5、压缩空气中水份过多 | 及时排出“空气过滤减压器”中积水,如果压缩空气中水份含量 | ||
6、开机切割时,割炬型号搞错 | 并机切割时应选择水冷割炬,气冷割炬载流能力太小,不能采用 | ||
7、电极烧损后未及时更换 | 电极烧损后应及时更新 | ||
8、水冷割炬工作时水路系统不正常或环境温度过低,接口漏水 | 检查解决,并且不能在冰点温度的环境之下工作 | ||
13 | 整流二极管D1-D6经常烧坏 | 1、新换的二极管反向耐压太低 | 应选择反向耐压>1200V的二极管 |
2、C101-C103;C104;C106或R101;R102中有某一只或几只损坏 | 更换 | ||
3、整流变压器B1损坏 | 更换或维修 | ||
4、割炬已损坏 | 从主机上卸下割炬,用万用表R*10K档测量电极与割炬外螺纹M32或M35处,应电阻值应接近∽,若在几十K以下,则已损坏 |