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本章对各元件(尤其是回流器)的内部流场进行分析,从流场分析的角度找出回流器结构设计中存在的问题,并对其结构进行优化设计改进。图5为叶轮单个流道内部的相对速度矢量分布图,从流线可以看出,叶片通道内流体的流动比较顺畅,没有出现明显的回流、漩涡等现象。图6为回流器单个流道内部的速度矢量分布图,从流线可以看出,叶片吸力面存在较大范围的漩涡,严重影响该级性能,甚至影响下一级进口流场的周向均匀性。从回流器叶片前缘流场放大图可以看出,气流方向与叶片前缘匹配不佳,存在较大的冲角,是导致叶片吸力面流体严重分离的主要原因。经过NUMECA软件的后处理模块CFView[17]计算,得到该处的气流角约为21°,而回流器进口角为33°,二者相差12°,严重影响机组性能,因此必须进行结构改进。但是结构的改进必须考虑模型级的变工况性能[18-19] ,因此对该模型级进行了变工况的计算分析。
在正常工况的基础上,对该模型级进行了变工况数值计算。从图7所示的压比曲线可以看出,当工作流量与正常流量之比在110%左右时,压比较高。
所示的效率曲线可以看出,当工作流量与正常流量之比在110%~130%时,效率较高。综合以上两点说明,该模型级在正常工况下工作时,既没有获得高压比,也没有获得率。也就是说,该模型级的设计流量偏大,不适合工作在正常工况下。
正常流量的数值计算结果及分析
为叶轮单个流道内部的相对速度矢量分布图,从流线可以看出,叶片通道内流体的流动比较顺畅,没有出现明显的回流、漩涡等现象。图10为回流器单个流道内部的速度矢量分布图,从流线可以看出,叶片吸力面尾部存在小范围的漩涡,与正常工况相比,流动状况明显改善。从回流器叶片前缘流场放大图可以看出,气流方向与叶片前缘仍存在一定的冲角。经过NUMECA软件的后处理模块 计算,得到该处的气流角约为30°,与回流器进口角相差3°,优于正常工况,因此,性能也高于正常工况。
2.4 80%正常流量的数值计算结果及分析
在进行小流量的数值计算时,计算收敛不佳,呈周期性震荡。观察图11所示的叶轮单个流道内部流场可以看出,叶片尾部吸力面附近的流动混乱;图12为回流器单个流道内部的速度矢量分布图,可以看出,整个叶片吸力面侧流动混乱,存在大范围的漩涡,甚至影响到叶片压力面的流动。
从回流器叶片前缘流场放大图可以看出,气流方向与叶片前缘存在较大冲角。经过NUMECA软件的后处理模块 计算,得到该处的气流角约为15°,与回流器进口角相差18°。正因如此,回流器内分离严重,漩涡范围较大,进而导致级性能下降。
2.5 回流器的结构优化及数值分析
分析模型级的变工况特性可以发现,回流器叶片前缘的气流角对级性能影响很大,气流角与叶片进口角匹配得好,级性能就高,反之就低。对于该模型级来说,在相对大的流量下工作性能较高,在相对小的流量下工作性能较低。也就是说,该模型级的设计流量偏大,回流器尺寸偏大。要想提高其性能,应该适当减小回流器的进口宽度,以增大气流角,进而更好地适应叶片进口角。
为使结构改进具有通用性,本文通过平移回流器隔板型线(如图13所示)来减小其进口宽度,尝试了多种不同的回流器进口宽度。在众多优化方案中,当进口宽度为22.8mm时,模型级正常工况下的性能有了很大提高,具体数据见表1。可见,压比和效率均有所提高,特别是效率提高了近3%,效果十分显著。
从流场看,叶轮内流动顺畅,没有出现回流、漩涡等现象(如图14所示);回流器叶片尾部吸力面产生流动分离和小范围漩涡(如图15所示),与结构改进前相比,漩涡范围明显减小。经CFView模块计算,该处的气流角约为32°,与回流器叶片进口角相差无几。
在正常工况的基础上,对改进后的模型级进行了变工况数值计算。从图16所示的压比曲线看,当工作流量与正常流量之比在95%~120%之间时,改进后的静压比明显高于改进前;从图17所示的多变效率曲线看,当工作流量与正常流量之比在90%~120%之间时,改进后的级多变效率明显高于改进前,且稳定工况范围增大。综上所述,对于本课题研究的模型级而言,适当减小回流器的进口宽度,对提高其性能具有显著效果。
对原模型级进行流动分析发现:回流器进口气流方向与叶片前缘匹配不佳,导致叶片吸力面侧产生分离。从变工况性能曲线看,大流量工况下性能较高,正常流量工况下性能次之,小流量工况下性能 低。这说明,该模型级的回流器宽度偏大。为了提高其工作性能,本文逐渐减小回流器的进口宽度,以增大气流角,进而更好地适应叶片进口角。从数值计算结果来看,该方法行之有效,可以得出如下结论
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